فناوری اصلاح فرآیند بوتن-1 با استفاده از ترکیبات سیلانیمشخصات فنی فرآیندهای دیمریزاسیون اتیلن با کاتالیستهای زیگلر دارای دو ایراد هستند که شامل بازده پایین و تولید محصولات فرعی بویژه محصولات جامد بوده که این محصولات منشا عمده مشکلات فرآیندی واحدهای تجاری تولید بوتن-1 هستند. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت تعدیل این مشکلات و کمک به بهبود فرآیند مربوطه در واحدهای تولیدی در کشور با همکاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای اولین بار در جهان توانسته فرآیند تولید بوتن-1 از روش دیمریزاسیون اتیلن را در مقیاس صنعتی اصلاح نماید .در این روش با حضور ترکیب سیلانی، سیستم کاتالیستی بهبود یافتهای جهت انجام واکنش دیمریزاسیون تشکیل میگردد. مشخصات فنی فناوری اصلاح فرآیند بوتن-1 با استفاده از ترکیبات سیلانی فرآیندهای دیمریزاسیون اتیلن با کاتالیستهای زیگلر دارای دو ایراد هستند که شامل بازده پایین و تولید محصولات فرعی بویژه محصولات جامد بوده که این محصولات منشا عمده مشکلات فرآیندی واحدهای تجاری تولید بوتن-1 هستند. منظور از بازده پایین کاتالیستها آن است که علی رغم پیشرفتهای چشمگیری که کاتالیستهای زیگلر در پلیمریزاسیون اولفینها داشتهاند، چنین پیشرفتی را در کاتالیستهای زیگلر مصرفی در فرآیندهای اولیگومریزاسیون اتیلن از جمله دیمریزاسیون اتیلن در تولید بوتن-1 مشاهده نمیشود. اگرچه گزارشهایی در تولید کاتالسیتهایی با بازده به مراتب بیشتر وجود دارد ولی عملا در واحدهای تولیدی با مقیاس تجاری مورد استفاده قرار نگرفتهاند. محصولات جانبی جامد تولید شده، مهمترین منشا مشکلات فرآیندی در کلیه واحدهای اولیگومریزاسیون اتیلن از جمله تولید بوتن-1 هستند. مشکلات فرآیندی آنها را در سه بخش میتوان تقسیم کرد. · ته نشین شدن در دیواره راکتور: اگرچه ته نشین شدن محصولات جانبی جامد در دیواره راکتور مشکلاتی را بههمراه دارد ولی میزان لایه تشکیل شده چندان زیاد نبوده و تنها هر دو سال یکبار نیاز به تمیزکاری است. · رسوب روی دیواره لوپها و مبدلهای حرارتی: رسوبهای تشکیل شده در این بخش مهمترین معضلات فرآیندی را بههمراه دارند. زیرا باعث کندی انتقال حرارت شده و امکان کنترل دمای واکنش را در راکتور به ویژه در فصول گرم سال با مشکل روبرو میکند. به طوریکه هر 40-35 روز باید هر مبدل تعویض شوند (هر 20-15 روز یک تغییر در مبدل). به طور متوسط سالانه به 20-15 مرتبه تمیزکاری در واحدها نیاز است. این معضلات در واحد 000/100 تنی پتروشیمی جم به مراتب بیشتر نمایان است. · رسوب در پمپها یا جدا شدن کلوخه ها: نه تنها رسوب محصولات جامد در پمپها خود یک معضل است بلکه کنده شدن رسوبات از دیواره راکتورها، لوپها و مبدلها بصورت کلوخههایی موجب گرفتگی در پمپها میشوند. به منظور تعدیل این دو نقطه ضعف موجود در دیمریزاسیون اتیلن، دو روش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و عمده گزارشات بر حل آنها متمرکز شدهاند. روش اول، بهبود ساختار کاتالیست یا افزایش ترکیباتی که بتوان بازده یا فعالیت کاتالیست را افزایش داد. در این روش، ترکیباتی به کاتالیست اضافه شده که موجب افزایش بازده کاتالیست میشوند. از مهمترین این ترکیبات میتوان به ترکیباتی از نوع آلکیلهای منیزیم اشاره کرد. اگرچه این ترکیبات موجب افزایش بازده کاتالیست میشوند، میزان تولید محصولات جانبی نیز افزایش مییابد که در این حالت، مشکلات فرآیندی مربوط به تولید این محصولات کماکان وجود خواهد داشت. روش دوم، افزودن ترکیباتی به سیستم کاتالیستی یا راکتور دیمریزاسیون بعنوان افزودنی از جمله ترکیبات اتری، آمینی و استری جهت کنترل محصولات جانبی است. گزارشات نشان میدهند که اگرچه میزان تولید محصولات جانبی به ویژه واکس کاهش چشمگیری یافته است (تا 50%)، اما این ترکیبات به علت داشتن هترواتمهایی مانند اکسیژن در ساختار خود، که میتواند بعنوان سم عمل کنند، باعث کاهش بازده کاتالیست (تا 30%) میشوند. نظر به پایین بودن بازده این دسته از کاتالیستها، افزودن ترکیبی به سیستم که باعث کاهش بازده کاتالیست شود چندان منطقی نخواهد بود. از این ترکیبات عملا در فرآیندهای تجاری استفادهای نمیشود. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت تعدیل این مشکلات و کمک به بهبود فرآیند مربوطه در واحدهای تولیدی در کشور با همکاری شرکت پتروشیمی امیرکبیر برای اولین بار در جهان توانسته فرآیند تولید بوتن-1 از روش دیمریزاسیون اتیلن را در مقیاس صنعتی اصلاح نماید. در این روش با حضور ترکیب سیلانی، سیستم کاتالیستی بهبود یافتهای جهت انجام واکنش دیمریزاسیون تشکیل میگردد. نتایج حاصل از تست فاز صنعتی ترکیب سیلانی بعنوان اصلاح کننده در فرآیند دیمریزاسیون اتیلن به بوتن-1 به شرح ذیل است: · افزایش 5 ±45% بازده کاتالیست؛ · کاهش 5 ±45% مصرف مواد شیمیایی شامل کاتالیست؛ فعال کننده و ...؛ · کاهش میزان ناخالصیهای محصول نهایی از جمله 1و3 – بوتادی ان؛ · حدس زده میشود که میزان محصولات جانبی جامد کاهش قابل ملاحظهای یابد. اما اظهار نظر قطعی در زمینه ارزیابی میزان کمی کاهش محصولات جانبی جامد و چگونگی اثرات جانبی آن بر فرآیند نیاز به حداقل 4-3 ماه استفاده مداوم اصلاح کننده در واحد صنعتی دارد.